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厌氧反应器8种指标变化,帮助解决厌氧运行失败难题

厌氧设备启动后,厌氧消化系统的操作与管理主要是通过对产气量、气体成分、池内碱度、pH值、有机物去除率等进行检测,调节和控制好各项工艺条件,保持厌氧消化作用的平衡,使系统符合设计的效率指标稳定运作。<p content="" cl"="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; list-style: none; line-height: 21px; overflow-wrap: break-word; word-break: break-all; color: rgb(108, 116, 128); font-family: 微软雅黑; font-size: 14px; font-style: italic; white-space: normal;">厌氧设备启动后,厌氧消化系统的操作与管理主要是通过对产气量、气体成分、池内碱度、pH值、有机物去除率等进行检测,调节和控制好各项工艺条件,保持厌氧消化作用的平衡,使系统符合设计的效率指标稳定运作。

 

(1) 定期取样分析检测,并根据情况随时进行工艺控制。与活性污泥系统相比,厌氧系统对工艺条件及环境因素的变化,反映更敏感。因此,对厌氧消化系统的运行控制需要更多细心和严格。

(2) 运行一段时间后,一般应将厌氧池停用并泄空,进行清砂和清渣。池底积池太多,一方面会造成排泥困难,另一方面还会缩小有效容积,影响消化效果。一般来说,连续运行5年以后应进行清砂。

(3) 搅拌系统、加热系统应予以定期维护。

(4) 消化过程的特点,使系统内极易结垢。原因是进泥中的硬度(Mg2+)以及磷酸根离子(PO43-)在消化液中与产生的大量的NH4+离子结合,生成磷酸铵镁沉淀。如果在管道内结垢,将增大管道阻力;如果换热器结垢,则降低热交换效率。在管路上设置活动清洗口,经常用高压水清洗管道,可有效防止垢的增厚。当结垢很厚时,最基本的方法是用酸清洗。

(5) 厌氧池使用一段时间以后,应停止运行,进行全面的防腐防渗检查与处理。

(6) 安全运行。沼气中含有易燃易爆气体,因而在消化系统运行中,尢应注意防爆问题。


厌氧运行异常情况的分析与排除

 

现象一:VFA/ALK(挥发性有机酸/碱度)升高,此时说明系统已经出现异常情况,应立即分析原因。如果VFA/ALK>0.3,则应立即采取控制措施。其原因及控制对策如下

 

①水力超负荷。水力超负荷一般是由于进泥量太大,消化时间缩短,对消化液中的甲烷菌和碱度过度冲刷,导致VFA/ALK升高,如不立即采取措施,可进而导致产气量降低和沼气中甲烷的含量降低。首先应将投泥量降至正常,并减少排泥量;如果条件许可,还可将消化池部分污泥回流至一级消化池补充甲烷菌和碱度的损失。

②有机物投配超负荷。进泥量增大或泥量不变,而含固率或有机物浓度升高时,可导致有机物投配超负荷。大量的肌机物进入消化液,使VFA升高,而ALK却基本保持不变,VFA/ALK会升高。控制措施是减少投泥量或回流部分二消污泥;当有机物超负荷系由于进水中的有机物增加所致时(如大量粪便池污水或污泥进入),应加强上游污染源管理。

③搅拌效果不好。搅拌系统出现故障,未及时排除,搅拌效果不佳,会导致VFA累,使VFA/ALK升高。

④温度波动太大。温度波动太大,可降低甲烷菌分解VFA的速率,导致VFA积累 ,使VFA/ALK升高。温度波动如因进泥量突变所致,则应增加进泥次数,减少每次进泥量,使进泥均匀。如因加热量控制不当所致,则加强加热系统的控制调节。有进搅拌不均匀,使热量在不内分布不均匀,也会影响甲烷菌的活性,使VFA/ALK升高。

⑤存在毒物。甲烷菌中毒以后,分解VFA速率下降,导致VFA/ALK升高,此时应首先明确毒物的种类,如为重金属中毒,可加入Na2S毒物浓度;如为S2-类中毒,可加入铁盐降低S2-浓度。解决毒物问题的根本措施是加强上游污染源的管理。

 

现象二:沼所中的CO2含量升高,但沼气仍能燃烧。

 

该现象是现象一的继续,其原因及控制措施同现象一。现象一系VFA/ALK刚超过0.3,在一定的时间内,PH还不至于导致下降,还有时间进行原因分析及控制。但现象二系已经开始升高,此时VFA/ALK往往已经超过了0.5,如果原因分析扩控制措施不及时,很快导致PH下降,抑制了甲烷菌的活性,如果已确认为VFA/ALK>0.5,应立即加入部分碱源,保持混合渡的碱度,为寻找原因并采取控制措施提供时间。

 

现象三:消化液的PH值开始下降,该现象是现象二的继续。

 

出现现象二,但还没予以控制或措施不当时,会导致PH下降。其原因控制对策与现象一、现象二完全一样,当PH开始下降时,VFA/ALK往往大于0.8,沼气中甲烷菌含量往往在42%~45%之间,此进沼气已不能燃烧。该现象出现时,首先应立即向消化液内投入碱源,补充碱度,控制住PH值的下降并使之回升,否则如果PH降至6以下,将全部失去活性,则需放空消化池重新培养消化污泥。其次,应尽快分析产生该现象的原因并采取相应的控制对策,待异常排除之后,可停止加碱。

 

现象四:产气量降低。其原因及对策如下

 

①有机物投配负荷太低。在其他条件正常时,沼气产量与投入的有机物成正比,投入有机物越多,沼气产量越多;反之,投入有机物越少,则沼气产量也越少。出现此种情况,往往是由于浓缩池运行不佳,浓缩效果不好,大量有机固体从浓缩池上清液流失,导致进入消化池的有机物降低。此时可强对污泥浓缩的工艺控制,保证要求的浓缩效果。

②甲烷菌活性降低。由于某种原因导致甲烷菌活性降低,分解VFA速率降低,因而沼气产量也降低。水力超负荷,有机物投配负荷,温度波动太大,搅拌效果不均匀,存在毒物等因素,均可使甲烷菌活性降低,因而应具体分析原因,采取相应的对策。

 

现象五:消化池气相出现负压,空气自真空安全阀进入消化池。其原因及对策如下

 

    ①排泥量大于进泥量,使消化池液位降低,产生真空。此时应加强进排泥量的控制,使进排泥量严格相等,溢流排泥一般不会出现该现象。

    ②用于沼气搅拌的压缩机的出气管路出现泄漏时,也可导致消化池气相出现真空状态,应及时修复管道泄漏处。

    ③加入Ca(OH)2、NH4OH、NaOH等药剂补充碱度,控制pH值时,如果投加过量,也可导致负压状态,因此应严格控制该类药剂的投加量。

    ④一些处理厂用风机或压缩机抽送沼气至较远的使用点,如果抽气量大于产气量,也可导致气相出现真空状态,此时应加强抽气与产气量的调度平衡。

 

    现象六:消化池气相压力增大,自压力安全阀泄出,其原因及对策如下:

 

    ①产气量大于用气量,而剩余的沼气又无畅通的去向时,可导致消化池气相压力增大,此时应加强运行调度,增大用气量。

    ②由于某种原因(如水封罐液位太高或不及是时排放冷凝水)导致沼气管路阻力增大时,可使消化池压力增大。此时应分析沼气管阻力增大的原因,并及时予以排除。

    ③进泥量大于排泥量,而溢流管又被堵塞,导致消化池液位升高时,可使气相压力增大,此时应加强进排泥量的控制,保持消化池工作液位的稳定。

 

 现象七:消化池的上清液含固量升高,水质下降,同时还使排泥浓度降低。其原因及对策如下

 

    ①上清液排放量太大,可导致含固量升高。上清液排放量一般应是每次进泥量的1/4以下;如果排放太多,则由于排放的不是上清液,而是污泥,因而含固量升高。

    ②上清液排放太快时,由于排放管内的流速太大,会携带大量的固体颗粒被一起排走,因而含固量升高,所以应缓慢地排放上清液,且排放量不宜太大。

    ③如果一清液排放口与进泥口距离太近,则进入的污泥会发生短路,不经泥水分离直接排走,因而含固量升高;对于这种情况,应进行改造,使上清液排放口远离进泥口。

 

现象八:消化液温度下降,消化效果降低。其原因及对策如下:

 

    ①蒸汽或热水量供应不足,导致消化池温度也随之下降。

    ②投泥次数太少,一次投泥量太大时,可使加热系统超负荷,因加热量不足而导致温度降低,此时应缩短投泥周期,减少每次投泥量。

③混合搅拌不均匀时,会使污泥局部过热,局部由于热量不足而导致温度降低,此时应加强搅拌混合。

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